他们凭借着丰富的经验,很快就将从得国发动机上拆解下来的零件,进行了完整的数据测绘,并建立起了初步的理论模型。
但理论,终究只是理论。
从图纸,到实物,中间隔着一条由无数次失败和尝试,才能填满的鸿沟。
“材料不对!我们仿制的活塞环,在高温高压测试下,只运转了不到十个小时,就出现了严重磨损!”
“燃烧室的设计有问题!燃油喷射角度差了0.1度,导致燃烧不充分,功率比设计值低了百分之十五!”
“冷却系统也失败了!水道的布局不合理,导致缸体局部过热,有拉缸的风险!”
基地里,每天都在上演着同样的一幕。
一个小组,满怀希望地,将他们耗费了无数心血做出来的样品,送上测试台。
然后,在刺耳的警报声和冰冷的测试数据面前,宣告失败。
每一次失败,都意味着几十万,甚至上百万的资金,打了水漂。
那些从国外高价采购回来的特殊合金材料,那些在精密机床上加工了几天几夜的零件,在测试失败后,都变成了一堆毫无价值的废铁。
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